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『故障ロス改善』はこうやれ!〜現場改善のプロが選んだ20事例〜
ISBN978-4-88956-361-0
大塚寛弘 編著 A5判 216ページ
■概要 大好評! 『現場の困りごと』お助けシリーズの第3弾です。今回は「故障ロス」をテーマに、前半部分でシンボリックな事例をもとに、分析・改善の進め方とポイントを整理しました。 その後の事例編では、改善の性格によって大きく4つに分類・厳選された19の事例を、現場改善のプロの視点からコメントつきで掲載しています。
■目次
はじめに
第1章 故障ロス改善はこうやれ! アイシン高丘・吉良工場の例 1 課題の明確化 2 良品条件の明確化 3 原因の徹底追求 4 メンバーのスキルアップ
第2章 故障ロス改善はこうやって進めよう! 1 故障ロスってどんなロス 2 故障ロスの金額評価 3 故障ロス改善アプローチ 4 改善ステップ 4・1 改善の進め方ステップ 4・2 故障ロス改善ステップ 4・3 自主保全ステップ 4・4 基本条件整備ステップ
第3章 故障ロス改善でよく使う手法&ツール 1 現物確認 2 不具合マップ 3 エフ付け(不具合摘出) 4 なぜなぜ分析 5 基準書 6 チェックリスト 7 ワンポイントレッスン 8 べからず集
第4章 現場の故障ロス改善事例
・未然防止アプローチ 溶解材装工程で、赤エフゼロを実現! <アイメタルテクノロジー(旧:いすゞキャステック)> バヨネット生産ラインにおける設備総合効率の向上 <仙台ニコン> 老兵プレスとともにリフレッシュされて <パナソニック電工インテリア照明(旧:松下電工インテリア照明)>
・再発防止アプローチ RH槽内加熱電極トラブル防止 <愛知製鋼・知多工場>
サードワイヤー系の機械停止ゼロへの挑戦 <オスラム・メルコ・掛川工場>
解枠工程の故障低減活動 <アイメタルテクノロジー・本社工場>
ゴミ規格外れによる設備停止時間の短縮活動 <NECセミコンダクターズ九州・山口(旧:九州日本電気)>
アウトプットシャフトギヤライン故障低減への挑戦 <ジヤトコ・第一FF A/T工場>
パーフェクトラインへの挑戦 <TCM・滋賀工場>
故障「ゼロ」へのチャレンジ <仙台ニコン>
・レベルアップの追求 アルミダイキャストの金型故障をゼロにした! <アイシン軽金属・ダイカスト工場>
設計段階まで踏み込んでオーバーラン故障をゼロに <トヨタ車体(旧:アラコ)・吉原工場>
点検基準を見直して給湯機チェーン・モーター故障ゼロ! <アイシン軽金属・ダイカスト事業部>
薄肉プーリーの回され停止防止対策 <旭産業>
FMEAで進めた故障ゼロ活動 <ヤマウチ・京都長田野工場>
・維持管理と守りやすさの追求 発想の転換でスラリー沈殿を防止 <トクヤマ・設備管理部>
水流を活用してローラー軸折れと清掃作業をゼロ化 <愛知製鋼・知多工場>
緊急対応に備え、マニュアル完備と少人化体制を確立! <三菱化学・坂出事業所>
流量制限オリフィス管理基準の設定 <ジャパンエナジー・水島製油所>
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